不锈钢耐高温轴流风机源头-厂家,货比三家还是冠熙好
不锈钢耐高温轴流风机以其---和易调节等优点已成为燃煤发电机组的送、引和一次风机的优选。叶片是轴流风机的---部件,决定风机的性能; 而导叶是轴流风机中重要的流通部件,其气动设计直接影响上下游流通部件的特性。研究表明,不锈钢耐高温轴流风机的叶轮机械内的流固耦合现象与流体机械各种故障的产生有直接关系。因此借助流固耦合的方法对导叶数目变化后风机叶片的静力结构及振动进行研究具有重要的现实意义和工程价值。两个叶轮转速2900r/min,容积流量708m3/min,风机压力5757pa,总压效率77。导叶结构、数目和安装角度对提高流体机械的性能、降低不锈钢耐高温轴流风机噪声和减轻振动具有明显影响。利用试验对轴流泵有无导叶时的外特性进行测试,表明在较优工况下导叶可回收的旋转动能约占叶轮出口---量的15. 7%,验证了导叶对提高能量利用率的作用。
模拟不锈钢耐高温轴流风机导叶数
目不同时泵内的压力脉动特征,-导叶数变动对导叶区流域及其下游流域的压力脉动具有一定影响,而对上游叶轮流域的流动影响则较小。利用数值模拟方法对导叶与叶轮匹配进行研究,表明导叶数目增加后模型压力提高329pa,轴功率降低1. 2 kw,效率提高6%。当两级叶轮向后旋转时,会改变两级叶轮之间的流动方向,产生---冲击。模拟了轴流风机后导叶改变对风机性能的影响,表明导叶数目减少4 片后全压提升5. 4 pa,效率提高0. 8%。
1当导叶数减少时,随着导叶数的增加,不锈钢耐高温轴流风机的---于风机。采用21个导叶的方案3是较佳方案,有效地提高了总压效率。同时,改造后的轴功率略有增加,方案3的功耗有所增加。
2当流场数据加载到固体区域表面时,叶片的应力、总变形和固有频率基本不变。离心力对叶片的强度和振动起着决定性作用,而空气动力对其影响不大。叶片的工作转速远低于一阶临界转速,不会发生共振。
3综合考虑方案3风机性能、轴功率、强度、振动分析结果,减少一套导叶,也可降低设计制造成本。由此可见,减径导叶方案3对实际生产和改造具有一定的参考意义。叶尖间隙对动轴流风机实际失速线的影响。
结果表明,不锈钢耐高温轴流风机叶顶间隙过大,使风机实际失速线与理论失速线有较大偏差。实际失速线向下移动,同时会造成较大的负效率偏差。详细描述了试验过程,分析了操作点在性能曲线上的位置。---通过接近失速试验确定风机的实际失速线位置。通过引入相关系数,研究了叶尖间隙与失速点压力偏差、效率偏差的关系。当风机采用原叶片时,不锈钢耐高温轴流风机叶片的频率噪声和宽带噪声对声压值影响较大。不锈钢耐高温轴流风机叶顶间隙与失速点的相对压力偏差相关系数为-0.99,即叶顶间隙越大,实际失速线与理论失速线的偏差越---,实际失速点的负压偏差越---。同时,叶顶间隙与效率偏差的相关系数为-0.93,即叶顶间隙越大,负效率偏差越大。
不锈钢耐高温轴流风机的每一次计划检修返回工厂,对液压缸进行解体检修。同时,安装时应严格控制液压缸和轮毂中心不超过0.03mm,以减少控制头轴承、衬套和主轴的异常磨损,延长液压缸的使用寿命。液压缸滑阀卡死。液压缸滑阀卡阻故障是在风机操作叶片时,在某一开度附近突然开启或关闭。例如,2012年7月12日,1号机组dcs发出风机电流差报警。风机1a电流由56a突然下降到49a,风机1a开度由54%变为59%。当风扇1b运行到60%左右时,它会突然打开。当风扇1b停止时,更换液压缸是正常的。断裂的液压缸发现控制液压缸活塞进回油的滑阀杆卡在阀套的各个位置。造成卡阻的原因是-阶段对液压缸进、回油管进行改造后,未采取清洗措施将油管拆下,导致油管内焊渣直接进入液压缸,造成液压缸阀套油中的杂质颗粒。本试验选用力锤激励,不锈钢耐高温轴流风机采用三向加速度传感器采集信号,采用scadas多功能数据采集系统和数据处理软件lmstestlab对采集到的信号进行分析和处理。内壁有毛,使茎不能灵活移动。对策:油管维修后,必须将油管拆下清洗干净。同时,定期检查不锈钢耐高温轴流风机并更换润滑油,清洗油箱内的杂质,及时更换滤芯。3液压缸或油封或接头处漏油。对策:每计划回厂维修更换液压缸密封件,防止液压缸密封件老化损坏,做好试压和检查。在安装过程中提高现场维修技术水平,防止接头漏油。
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