1、故障现象:产品含水量高。
分析原因:排风温度太低。
处理方法:减少物料进量,提高排风温度。
2、故障现象:产品含水量低。
分析原因:排风温度太高。
处理方法:加大物料进量,降低排风温度。
3、故障现象:混合温度下降过快,产品排出量变小或没有排出。
分析原因:1物料进量太大,不能充分蒸发;
2进风温度瞬间下降;
3物料水份含量大。
处理费方法:1减少物量;
2提高进出口温度合适;
3调整进风口温度及加料速度;
4重新设置进料参数及风机风量。
4、故障现象:蒸发量降低、产量变小。
分析原因:1整个系统的空气量减少;
2热风的进口温度偏低;
3设备存在漏风,压缩空气压力降低;
4高压脉冲袋式除尘器可能时间未清理造成堵塞。
处理方法:1检查离心风机的转速是否正常及风口的出口蝶阀位置是否正确;
2检查蒸汽压力是否降低、空气过滤器和加热器管道是否堵塞;
3检查设备个组件连接是否密封,清洗除尘布袋或更新布袋
4提高压缩空气压力。
5、故障现象:产成品杂质过多
分析原因:1空气过滤器效果欠佳,陕西干燥机,积粉混入成品;
2设备清理不,原料纯度不高。
处理方法:1更换或清洗过滤器,检查热风入口是否有焦粉情况;
2重新清洗设备,检查原料纯度。
6、故障现象:主机电机振动过大或产品太粗
分析原因:1搅拌电机运转不正常,碳酸钴连续干燥机,电机皮带磨损---;
2主机内存在堵塞,加料速度突然提高 。
处理方法:1开启搅拌机,更换电机皮带,停机检查;
2调整加料速度。
7、故障现象:产品效率低跑粉损失过多
分析原因:1旋风分离器效果差;
2除尘布袋安装处有松动;
3高压冲脉袋式除尘器内布袋有破损。
处理方法:1检查旋风分离器是否因敲击、碰撞变形;
2提高旋风分离器进出口的气密性,检查其内壁及出料口是否有积料堵塞现 象;
3检查除尘布袋安装是否松动、布袋有无破损;
4更换高压冲脉袋式除尘器。
为解决化学工行业中粘性膏状及假性块状物料的干燥问题,1970年成功研制旋转闪蒸干燥机。但是“70”型旋转闪蒸干燥机有许多不足之处,主要是粉末容易进入高温区,极易造成物料过热凝聚而变质,旋转部件的机械稳定性差。1978年对“70”型进行了改造,“78”型虽然有较大的进步,但也存在粉末床层不稳定,出口温度和产品残余水份波动等特点。1983年又对“78”型进行了一次大的改进。现在我们所见到的旋转闪蒸干燥机基本多是经过2次大改进的机型,称之为“83”型,该机结构相比前两种有如下优点:干燥室底部设置倒锥型结构,化工颜料连续干燥机,使热空气流通截面至下而上不断扩大,底部气速高,上部气速低,从而下部大颗粒与上部小颗粒都能处于---的流化状态。倒锥结构还缩短了搅拌悬臂轴的长度,增加了运行的稳定性和---性。轴承设在机外避免了长期在高温区工作,延长了工作寿命。湿物料在被搅拌齿分散和破碎的同时,又被甩向器壁,粘结在内壁上,搅拌齿顶端设有刮板,能及时刮掉粘结在内壁上的物料,同时高温区内壁设置夹套水冷,防止物料过热变质。干燥室上部设有分级环,其主要作用是使物料较大的颗粒和未干物料与合格产品分离,挡在干燥室内,能有效的---产品的粒度和水份要求。连续化操作,加料量、进风温度、出风温度及颗粒粒度可在一定范围内自由调节,从而---干燥产品各项指标。干燥系统为封闭式,而且在微负压下操作,粉尘不---,保护生产环境,安全卫生。设备结构紧凑,占地面积小,集干燥、破碎、分级为一体,是流化技术、旋流技术、分级技术、喷动技术及对流传热技术的优化组合,---的简化了生产工艺流程,节省了设备投资和运转费用。
1、干燥室装有分级环及旋流片,物料细度和终水份可调可控。
2、干燥强度大,能耗低,热。
3、物料停留时间短,成品---,可用于热敏性物料干燥。
4、负压或微负压操作,密闭性好,消除环境污染。
5、多种加料装置供选择,加料连续稳定,不会产生架桥现象。
6、干燥机底部设置特殊的冷却装置,碳酸镁连续干燥机,避免了物料在底部高温区产生变质现象。
7、特殊的气压密封装置和轴承冷却装置,有效延长传动部分使用寿命。
8、特殊的分风装置,降低了设备阻力,同时使塔内风速趋于平衡。
9、由于物料受到离心、剪切、加热、碰撞、摩擦而被微粒化呈高度分散状态及固气两相间的相对速度较大,强化了传质传热,使该机生产强度高。
10、由于干燥室内周向气速高,物料停留时间短,热质交换充分达到、快速、小设备、大生产。
|