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冶金行业发展到一定规模,竞争主要来自节能和。宣钢炼钢厂积极落实节能减排政策,加强节能设施,改进工艺装备,加大节能挖潜力度,向着节能、、效益三赢的低碳目标亮剑。一季度,全厂水、电、气三项能源消耗成本大幅,累计挖潜189.4万元,唱响了担责任、绿色促增长的主旋律。 做好节水大文章 吨钢水耗是衡量钢铁企业循环经济水平的一个重要指标。该厂一方面通过查找计量设备---、整治。对全厂两炉区的5块结算水表进行校验,测量度。每天通过对结算水表表底数的统计,-每日耗水量,针对每耗水的不同情况,进行具体分析,找出原因,快速解决。通过连续监控及时发现了两次地下管网破损渗漏现象,避免了水资源浪费。3月份,该厂吨钢水耗实现历史性突破降至0.7吨,较计划目标0.14吨。另一方面通过实施设备技改进行节水攻关。今年以来,通过对全厂水现状、水管路、地下管网走向等进行---摸查、细致-,对两炉区每个用水点进行理论量与实际量的校核,找出不合理用水存在的根源,以少投入、增效益为宗旨,投资39.67万元实施了110t炉区软水站洗罐水利用、30t炉区18m沉淀池地下水渗水利用、110t综合管沟水利用改造、一次除尘风机水封水循环利用、二冷水库溢流水给除尘水库补水、4#、5#转炉除尘器水封箱排污水接引到渡槽循环利用、厂区洒水车用水由生产水改为软水罐洗灌后的外排水、110t炉区热力间汽包供水泵冷却水改造共8项水改造项目,实现了全厂水循环利用零排放的目标,预计年可节水96.2万吨,年可创效384.85万元。 节约电耗提效益 在节电方面除采取控制钢水进精炼时间、避峰用电;转炉、连铸设备停机超过3小时,对应的风机、水泵、皮带机必须停止运行;工艺设施,规范工艺操作,合理使用设备,在不影响产品性能的前提下,设备投入的数量和时间等措施外,积极组织实施精炼炉svc无功功率动态补偿技术改造项目。针对现精炼炉补偿设计为静态补偿易污染电力,同时企业电费支出的现状,该厂将原静态补偿改为无功动态补偿,可以精炼炉负荷不对称产生的负序电流,冶炼效率。改造后功率因数达0.95以上,了电网电能,了污染,年可创效189.2万元。同时,为程度的电耗,达到节能减排的目的,与河北彤源有限公司牵手,在百吨炉区4#、5#、6#风机油中该公司推出的新型雷士牌工业齿轮油添加剂。使用后,有效了缓冲局部产生的干,每月节约用电68083度,节约电费3万元,起到了既节能又保护设备的作用。 气体不松懈 面对钢铁企业微利甚至微亏的-形势,该厂本着既抱西瓜,又捡芝麻的挖潜思路,对全厂气体管网进行梳理,对非工艺消耗管道和截门进行封堵和控制,对入厂管路结算表后的各支路消耗进行普查,找到潜在的降耗环节,有的放矢逐个突破。针对转炉煤气柜外供能力不足的现状,投资317万元实施煤气回收技改工程,煤气外排的污染,了4#、5#转炉煤气的利用,平均单炉吨钢多回收煤气20m3,年可创效200万元,达到了节能、减排、创效的目的。同时进行喷技改。该厂4#、5#转炉除尘中烟气冷却的关键设备气雾喷(喷采用对水进行雾化)原设计阀常开,没有与氧吹炼连锁,在停炉检修时需要手动关闭阀才能停气,增大了的使用量。该厂在供喷总管调节阀之后,了一套气动切断阀,并将切断阀与氧连锁。当氧下吹炼时,切断阀自动打开对水雾化除尘;不吹氧时,切断阀会自动关闭,既了除尘雾化效果,又节约了消耗,年可节约费用约30万元。通过多种措施,一季度全厂气体降耗成本比去年同期2.14元/吨钢,累计降本增效187.3万元。 目前,宣钢炼钢厂各项设施运行率、完好率达到98%以上,浊环水循环利用率达到100%。截至发稿时,该厂投资3650万元的二次除尘改造项目(河北省双三十节能减排项目)已竣工进入验收阶段。这次改造主要对原除尘设备进行升级,并新建一套80万m3/h风量除尘和20万m3/h风量除尘,新增10套点式除尘。改造后除尘效果进一步,烟气捕集率大于90%,---尘外溢,除尘排放浓度小于30mg/nm3,可达到排放,实现绿色炼钢。(来源:河北钢铁集团)
抗裂贴作用的部位及施工:只需撕去隔离纸,将其贴于产生裂缝或剥落的沥青混泥土面,然后涂刷沥青或沥青油,将抗裂贴覆盖,就能较为---的对路面裂缝进行治理,同时对不产生污染,施工后即可通车,不影响交通,并且可防止雨水通过裂缝公路-,有效保护路基,---公路路面寿命。

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