不锈钢耐高温轴流风机厂家供应,冠熙精研风机20年
---锈钢耐高温轴流风机的一般参数出发,通过一维径向参数和子午向径向参数的设计,得到了初步设计方案的性能预测和几何参数。初步方案利用现有的标准叶片型线对三维叶片进行几何建模,通过求解三维稳定流场对初步设计方案进行验证。一维参数设计主要是求解平均半径气动参数的控制方程。采用逐级叠加法对多级压缩系统进行了气动计算。同时调整了不锈钢耐高温轴流风机相应的攻角、滞后角和损失模型。后,得到了平均半径和子午线流型下的基本气动参数。计算中使用的损失和气流角模型需要大量的叶栅试验作为支撑。现有的实验改进模型包括---亚音速叶片型线naca65、c4和bc10,基本满足了风机的初步设计要求。为了准确、快速地得到初步设计方案,将现有的---叶片型线直接用于一维设计和初步设计。当设计负荷超过原模型时,采用mises方法对s1流面进口断面进行分析,得到初始滞后角,如本文对高负荷风机的设计。在s2流面设计中,不锈钢耐高温轴流风机采用流线曲率法对s2流面进行了流量计算。在此基础上,模拟了不锈钢耐高温轴流风机、类型和位置对轴流风机性能的影响,-在设计流量下,叶顶双槽结构具有较佳的气动性能,风机效率提高了1。为了简化计算过程,将计算假设为无粘性和恒定绝热,忽略了实际涡轮机械中的三维、非定常和粘性流动特性,引入了叶排损失来表示叶栅中流体粘度的影响。通过三维流场的数值分析,修正了求解s2流面过程中的损失,并通过迭代得到了初步设计方案。
本文以方案中不锈钢耐高温轴流风机的定子叶片为例进行了详细设计,优化了s1流面叶型,不锈钢耐高温轴流风机采用三维叶片技术---了定子叶栅内的流动。通过三维数值模拟,对s2流面设计中的损失和滞后角模型进行了标定,为叶片三维建模提供了依据。通过与初步三维设计结果的比较,两种设计方案的气动参数径向分布一致,证实了不锈钢耐高温轴流风机设计过程中s2流面设计的准确性和---性。由于叶尖泄漏流的存在,叶尖压力比与气流角图中灰色虚拟线圈所示的面积之间存在一定的偏差,但通过三-fd的修正,s2的设计趋势预测了叶尖泄漏流对气动参数径向分布的影响;bec在高负荷下,定子根部出现了气流分离现象,导致了出口气流角和s2设置的初步三维设计。预测结果略有不同图中橙色虚线圈所示的区域。不锈钢耐高温轴流风机利用一条非均匀有理b-sline曲线来描述由四个控制点红点控制的曲线,包括前缘点和后缘点。叶片体由四条非均匀曲面、两个吸力面和两个压力面组成,同时与较大切圆灰圆和前缘后缘椭圆弧相切。利用mit mises程序对s1型拖缆叶片进行了流场分析。14m3_s-1和2348pa,结构简图给出了叶顶间隙均匀和不均匀的方程,其中前缘间隙和后缘间隙分别为1和2。采用b-lbaldwin-lomax湍流模型和agsabu-ghamman-shaw旁路过渡模型描述了过渡过程。
不锈钢耐高温轴流风机在实际应用过程中,叶片型线的优化可能面临一个问题。不同叶片高度的不同进水条件导致叶片型线优化结果差异过大,难以对叶片型线进行过度优化。为此,本文提出了多截面轮廓协同优化的方法,建立了轮廓几何与轮廓目标函数之间的关系,使得到的轮廓满足三维实际要求。在优化过程中,增加了叶片型线的几何分析和设计点气流角的调整模块,以---获得的叶片型线能达到与原型相同的气流转向能力。同时,不锈钢耐高温轴流风机设计点的气动性能满足一定要求,否则,可以以罚函数的形式尽快完成叶型的气动分析,提高优化过程的快速性。在确定优化目标时,综合考虑了设计点的性能和非设计条件,不锈钢耐高温轴流风机对有效范围内的剖面性能进行了研究。目标函数括号中的项为设计点损失,第二项为有效流入流角范围,边界为设计点损失的1.5倍,第三项为失速裕度,第四项为有效流入流角范围内的平均损失,第五项为平均损失差的方差。有效流入角范围内的分布。分子是分析叶片外形的气动性能,分母是原型参考值。不同叶栅的吸力面径向压力梯度和出口段边界层边界的径向压力梯度可以---地进行比较。不锈钢耐高温轴流风机利用加权因子w对截面之间的关系进行加权,设置目标函数,得到损失小、失速裕度高的多截面s1剖面。各参数的-和各截面的-系数决定了优化目标是集中于中间截面的性能,以及中间截面的损失和末端截面的失速裕度。
与均匀间隙相比,不锈钢耐高温轴流风机在平均叶顶间隙不变的前提下,1~3级间隙方案下的风机总压力和效率均高于均匀间隙方案下的风机总压力和效率;前导间隙越大,尾随间隙越小,性能越明显。改进是,但随着不锈钢耐高温轴流风机间隙的逐渐收缩,风机的性能---逐渐减小;在设计流量下,方案2和方案3下的总压力分别增加20。对于pa和22pa,不锈钢耐高温轴流风机效率分别提高0.69%和0.70%,---是在小流量情况下。方案2和方案3的效率分别提高1.16%和1.20%。同时,方案1-3对应的区>;81%变宽,根据总压的趋势,喘振裕度增大,稳定工作范围提高。但4-6级进风机的总压和效率均低于均匀间隙,随着间隙的增大,风机的性能下降。方案6的总压力和效率分别降低了15pa和0.14%。模拟结果与参考文献中给出的结果一致。以---析表明,在相同流量范围的前提下,锥形间隙的区变宽,相应的流量范围增大,不锈钢耐高温轴流风机的稳定工作区增大,设计流量和左效率明显提高,措施简单,易于实施。考虑到风机选型中参数裕度过大,导致轴流风机在设计流量的左侧运行,可以将变细的间隙形状作为提高风机性能的手段。为了分析不同叶尖间隙形状下风机性能变化的内在机理,进行了内部流动特性和叶轮能力分析。采用fluent软件对ob-84动叶可调轴流风机在均匀和非均匀间隙下的性能进行了数值模拟,讨论了不同间隙形状对泄漏流场和间隙损失分布的影响。
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