3-1采用焦炉煤气作为辅助燃料
本项目采用焦炉煤气作为辅助燃料,既节约了成本,又提高了焦炉煤气的利用率。从用户记录所得到的辅助燃料使用量表明,rto装置冷启动时所需焦炉煤气为240m3/h,能够满足rto装置正常运行时的燃料需求。
3-2rto前端增加安全水封、捕雾器和阻火器水封的主要作用是防止高温回火,由于其安全性能好,可用在管道收集前端防止回火;焦化废气中含有少量的水分,为使进入rto内部的焦化废气洁净,增加了捕雾器用于气液分离;与此同时,由于废气中含有气体,为了阻止气体在rto内燃烧时火焰传播到整个管网中,在rto进气管道前端增加了阻火器。
3-3高温阀水冷系统
在大多数的rto装置中,高温阀主要靠自然散热。考虑到发生紧急情况时燃烧室的温度过高,本项目采用循环水冷却系统。水冷系统由软水槽、软水循环泵及软水冷却器组成,软水通过浮球液位计自动补充到软水槽中,通过软水循环泵输送-温阀,再通过软水冷却器被循环水冷却后进入软水槽。
4结语
经工艺优化后的rto装置运行结果分析表明:
1)通过多次抽样测量,rto燃烧室表面温度基本维持在50~70℃,满足温度≤75℃的设计要求。
2)燃烧室温度始终维持在850~1100℃,-了有机废气中的有机成分充分氧化燃烧。
3)烟囱平均出口温度120℃,低于150℃的设计要求。
4)经当地-多次抽查,经过rto装置处理的焦化废气达到gb16171—2012《炼焦化学工业污染物排放标准》的要求,有机废气的净化率达到了99%,co的净化率达到了97%。
rto 装置经过多年的运行及改进发展,表现的优点主要有:
(1) 几乎可以处理所有含有机化合物的废气,可以处理风量大、浓度低(相对于直燃焚烧炉)的有机废气;
(2) 可以适应废气中vocs 的组成和浓度的变化、波动;
(3) 对废气中夹带少量灰尘、固体颗粒不敏感;
(4) 在所有热力燃烧净化法中热效率( >; 90%);(5)在合适的废气浓度条件下无需添加辅助燃烧而实现自供热操作;
(6) 净化-( 三室>; 98%, 两室95% ~98%),维护工作量少,操作安全-;
(7) 有机沉积物可周期性地清除,蓄热体可更换;
(8) 整个装置的压力损失较小(rto 装置系统总压力损失一般<3 000 pa,随所用蓄热体的结构类型、气体速度而变),装置使用-。
主要缺点有:(1)装置重量大(因为采用陶瓷蓄热体)、容积大;(2)要求尽可能连续操作;(3)投资费用相对较高;(4)对于大风量、低浓度废气而言,运行费用仍然偏高;(5)存在一定的火灾风险,国产仪表不过关,国外品牌价格贵。
沸石转轮浓缩+rto工艺
rotary concentration & rto technology
采用沸石转轮如:munters、seibu giken、nichias、toyobo、napotec等将较中低浓度、中大风量的vocs废气浓缩成较小风量、高浓度的废气,然后引入rto进行高温氧化,氧化后产生的一部分能量用于再生沸石转轮,另一部分用于维持rto反应的自平衡。
该工艺适用于有机废气浓度较低但排放要求较高的场合,具有处理综合效率***95%、运行能耗低等特点,常用于涂布、印刷、电子、涂装等行业。
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