抽取式氨逃逸给您好的建议,蓝光电子-环境治理
scr脱硝系统的氨逃逸率控制相关技术研究
基于燃煤电厂选择性催化还原scr脱硝原理,揭示氨逃逸的原因和对机组运行的危害。分析认为,影响scr脱硝系统氨逃逸率的因素包括脱硝催化剂性能、烟气流场均匀性、锅炉运行方式、喷氨控制逻辑、仪器仪表及测量方式等。针对scr系统氨逃逸率的影响因素,结合电厂机组实际运行情况,提出降低氨逃逸率的控制策略,可为国内燃煤电厂---排放改造及scr系统---化提供参考。如想了解更多氨逃逸在线监测设备相关信息,欢迎来电咨询。
scr脱硝系统氨逃逸喷氨控制系统
实际运行中,当两侧scr反应器风量相差较大时,两侧喷氨量过多或过少,喷氨量过多的一侧容易发生氨逃逸。此外,nox浓度考核点和控制点不一致。考核时以烟囱入口nox浓度测点为准; 喷氨自动调节时,单侧烟道的scr反应器出口nox浓度为被控量。scr反应器出口测点与烟囱入口测点所测量的nox浓度存在不同程度的偏差,影响喷氨量的---控制。如想了解更多氨逃逸在线监测设备相关信息,欢迎来电咨询。
电厂scr系统中氨逃逸问题
scr系统氨逃逸都会或多或少存在,定性多少主要是看空预器是否会产生差压增加的问题,如果差压过大,就说明是氨逃逸问题较为---。当然这也和燃煤的含硫量有关。
一般来说根据scr出口的nox浓度分布对喷氨格栅进行流量调节,是解决氨逃逸的一个好方法,这样可以---低成本的解决电厂出口氨逃逸的问题。
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氨逃逸在线监测的技术方法的不足
从目前工程实践来看,原位式激光分析法存在如下缺点:
1由于是原位安装,仪器无法进行标定和验证,测量准确率无法---;
2由于我国燃煤电厂多使用高灰分燃煤,出口烟气含尘量---。激光穿过待测烟气,产生大量的光线折射和漫反射,---影响了激光穿透能力,导致测量偏差大,甚至测量不出来;
3现场粉尘造成发射端与接收端镜片堵塞,需要经常维护;烟道振动造成发射端与接收端不能对准,仪器无读数或数据跳变。
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