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数控系统维修点咨询

发布者:安徽法菱自动化设备有限公司  时间:2021-11-6 





    自诊断技术是当今数控系统的一项十分重要技术,它是评价系统性能一项重要技术的主要指标。数控系统自诊断越来越强,从原来的简单的诊断朝着多功能化的方向发展,其报---类也越来越多。事例3:fanuc-7cm系统的xk715f型数控立铣床,其旋转工作台b轴低速时转动正常,中、高速时出现抖动。当数控系统一旦出现故障,借助系统的诊断功能可以迅速,准确地查明原因并确定故障部位。因此,对维修人员来说,熟悉系统的自诊断功能是十分重要。



都与哪些数控维修案例?

下面让我们来看下维修案例:

例: 兰溪数控铣床,在回零时,x轴一直快速移动,直到撞机床.从而系统有x轴报警.

分析 经询问该故障是昨天的一次撞机后出现.此可知有可能是在撞机时把回零接近开关撞坏或撞开了,使接近开关感应到减速档板,使cnc一直没有接收到减速信号,从而出现上述故障,拆下钣金发现回零接近开关已经撞裂,更换调整后回零正常.



下面让我们来看下数控维修案例:

例:中星数控6125+980t+da98,在加工过程中x轴驱动器出现4号报警。关机重新上机移动x轴就出现报警。

分析 查驱动器说明书4号报警为位置超差报警。

原因有:

1电路板故障。

2电机u,v,w引线接错。

3编码器电缆引线接错。

4编码器故障。

5设定位置超差检测范围太小。

6位置比例增益太小。

7转矩不足。由于是在加工过程出现报警,所以2,3,4和5的可能性先排除,余下的1 ,4和6。line为1时表示该机床应该是配1024的编码器,为0表示该机床应该是配1200的编码器,但由于本机床的编码器的标注已经消失,所以只能把该位的参数改为以原来相反的数,修改后试车,螺纹功能正常。1和4的可能是电气故障,而6的可能是由于机械卡死而使转矩不足,为了弄清是电气故障和机械故障,可以把电机和丝杠分开,上电移动x轴观察电机是否转动,若转动则说明是机械卡死,否则电气故障。拆下上电观察电机是可以转动,后来拆下丝杠的钣金,发现丝杠的螺母座有很多铁屑。用钣手也转不动丝杠,说明是机械卡死。后来把螺母座用气油清洗一次重新装好上电一切正常。








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