广西静电电除尘器厂家技术实力强 选湖北裕久隆电除尘
湿式电除尘器存在的问题如下:
1)阳极不耐高温,烟气温度较高时,对阳极寿命有影响,-时可能烧蚀,使用寿命6年左右。
2)纤维织物的伸缩率较大,阳极布的张紧程度和浸水后发生的伸缩都会影响实际的极间距,进而影响到电场的稳定性、电压的正常运行。
3)烟气流速较高,产生气流带出,pm2.5细微颗粒及气溶胶脱除率低。
性能结果表明:粉尘去除率(含石膏):***70%;so3去除率:***70%;雾滴含量:低于20mg/m3。目前,国电益阳发电有限公司300mw机组,国电荥阳煤电一体化有限公司一期600mw机组采用了柔性电极湿式静电除尘技术。
焦炉在出焦操作时,熄焦车上方的拦焦集尘罩,把出焦时的烟尘含尘量~10g/m3收集起来,通过拦焦车上的烟气转换阀与皮带集尘干管上的皮带提升小车的导通,使烟尘经皮带集尘管道输送到焦炉地面除尘站,经过处理后含尘量≤50mg/m3由烟囱排往-。这一次,电除尘控制器厂家来说一说电除尘器出现跳闸的是什么原因,应该怎么解决。捣固焦炉侧装煤时,焦炉炉顶上的炉口排放出来的烟尘及机侧炉头冒出来的炉头烟含有可燃成分和粉尘分别经燃烧导烟车上的导烟装置和机侧集气罩收集起来,充分燃烧后再渗入冷空气降温,保持内外气压平衡,再由燃烧导烟车上的焦侧碰口与架设在炉顶上方的装煤集尘干管上的翻板阀对接口对接,经翻板集尘管道输送,由除尘管道引入到地面除尘站,经过处理后含尘量≤50mg/m3由烟囱排往-。
1、装煤和拦焦除尘分开的烟尘治理简述 装煤和拦焦除尘分开的烟尘治理是,在装煤除尘系统和拦焦除尘系统分别设有独立的地面站。
a 装煤除尘系统装煤时,侧装煤车和炉顶烟尘收集除尘车就位,放下燃烧收集套筒,机侧碰口与炉顶翻板集尘管道上的翻板阀对接,接通净煤气并点火,同时传感器向地面净化装置系统中央控制室发出电信号,此时风机由自控系统所发出的指令开始由低速转入高速运转。2)阴阳极均平行于气流方向布置,金属极板采用悬挂方式,极板通过悬挂梁固定于壳体中,电晕电极采用框架式结构,通过吊杆吊挂在壳体中。开始装煤,此时炉顶吸尘孔散发的烟尘和机侧炉门散发的烟尘,进入炉顶燃烧导烟车的燃烧室充分燃烧、并冷却,然后由翻板集尘管道输送到地面站进行处理, 除尘净化后的气体经风机通过烟囱排入-。粉尘由输送机输送至灰仓,回收利用。工作结束,系统导入空运状态。
阴阳两极自由悬吊:hhd电收尘器收尘系统和电晕极系统均采用三维悬吊结构,当废气温度过高时,收尘极和电晕极将按三维方向任意膨胀伸展,收尘极系统还-设计了抗热变钢带约束结构,使得hhd电收尘器具有较高的抗热变能力,经商业运行表明,hhd电收尘器耐温可达390℃。氯化物向氧化物转变时释放出的部分cl2将重新返回到基体表面继续参与反应,直到氯盐被消耗尽。
5.提高振打加速度,-清灰效果水膜脱硫除尘器收尘极系统清灰好坏直接影响收尘效率,大部分电收器在经过一段时间运行后都表示出效率下降情况,究其根源主要是收尘极板清灰效果差所致,hhd电收尘器利用新撞击理论和实践结果,改激进扁钢撞击杆结构为整体型钢结构,又将收尘极的侧部振打锤结构删繁就简,使掉锤环节减少2/3实验标明收尘极板面加速度从220g提高到356g
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