锅炉空气预热器的密封形式有哪些?各有什么特点?
主要有轴向密封、径向密封、环向密封。
1轴向密封装置主要由轴向密封片和轴向密封板构成,轴向密封片安装在转子外表面,它由螺栓与各扇形仓格板的外缘相连接,并沿整个转子的轴向高度布置。且与轴平行,随转子一起转动,轴向密封板装置主要由轴向密封片及两块弧形板和调整装置组成。
2径向密封装置主要由扇形板与径向密封片组成,径向密封片是螺栓固定在转子的上、下隔板的端部,沿半径方向分成数断,也随转子一起转动,径向密封片可上下适当调整,与扇形板构成整个径向密封装置。它用于阻止转子上下端面与扇形板动、静部件之间因压力不同而造成漏风。so2转化为so3的量减小,烟下降,腐蚀速度减小,但是化学不完全燃烧和机械不完全燃烧损失会有所增加。
3 环向密封装置在转子外壳上、下端面的整个外侧圆周上,它由旁路密封片与t型钢构成,t型钢与转子外圆周上的角钢相连接,也随转子一起,旁路密封片沿转子外缘布置,环向密封装置是为了防止气流不经过空预器受热面,而直接从转子一端跑另一端。除上述密封装置外,三分仓受热面转动的回转式空预器通常还装有转子中心筒密封,静密封片和补隙片这些都有助于减少漏风。更重要的是,运行几年后,若某根管子出现损坏,可以很容易地抽出损坏的管子,换上新的搪瓷管,不必进行整体更换,与管箱整体更换相比既节省了资金,还减少了检修工作量,缩减检修时间,降低了工人的劳动强度。
搪瓷钢管式空预器产品经济效益分析
1、对每年新上的锅炉来说: 若锅炉的预热器管箱设计成为搪瓷管式预热器管箱,锅炉的设计排烟温度可比现在各锅炉制造厂设计排烟温度降低10℃,锅炉的平均热效率提高0.65%,每年新投产锅炉出力总计为100000蒸吨,燃烧-量为5000kcal/kg,锅炉平均热效率按88%,按蒸汽压力9.8mpa,过热蒸汽温度540℃,给水温度170℃,排污率1.5%计算,那么吨汽的吸热量: 3482.32-724.8+0.015×1408.6-724.8=2767.777kj/kg 式中:3482.32—压力9.8mpa,温度540℃蒸汽焓值,kj/kg 724.8——压力11mpa,温度170℃给水焓值,kj/kg 1408.6——压力11mpa,饱和水焓值,kj/kg 吨汽耗原煤产量:2767.777÷(5000×4.1868×88%)=0.15024吨原煤/吨汽 若改为搪瓷钢管式预热器,锅炉排烟温度降低10℃,锅炉的平均热效率提高0.65%,吨汽耗原煤量: 2767.777÷(5000×4.1868×88.65%)=0.14914吨原煤/吨汽 吨汽节煤量:0.15024-0.14922=0.0011吨原煤/吨汽, 每年平均运行天数按320天计算,则每年可节约原煤: 0.0011×100000×24×320=844800吨 若原煤单价按650元/吨计算:则每年可节约资金: 650×844800=549120000元=54912万元=5.4912亿元
2、对锅炉原有普通预热器管箱改造来说: 以一台锅炉蒸发量为130t/h、蒸汽压力5.29mpa、温度为485℃循环流化床蒸汽锅炉更换搪瓷管式空预器为例: 改造前使用普通钢管式预热器时,检测排烟温度为165℃,把普通钢管式空预器改造成我公司的搪瓷管式预热器后,因搪瓷管耐腐蚀、耐冲刷,根据锅炉现场实际空间,增加部分受热面后排烟温度降至140℃。与普通钢管式空预器相比,排烟温度降低了25℃,---降低了排烟热损失,现场测量锅炉热效率从86.4%提高到88.38%,热效率提高了1.98%,如单纯从更换搪瓷管预热器来计算,该炉每年可节省大量标煤,计算如下: 改造前热效率为86.4%,燃用原煤q y dw=5000kcal/h,过热蒸气焓为3394.07 kj/kg,给水焓为635.9 kj/kg,饱和水焓值1240.8 kj/kg则吨汽耗用原煤量: {1000×(3394.07-635.9+0.02×1000(124.8-635.9)}÷5000×4.1868×86.4%=153.16㎏/t 改造后热效率提高至88.38 %,则吨汽耗用原煤量: {1000×(3394.07-635.9+0.02×1000(124.8-635.9)}÷5000×4.1868×88.38%=149.73㎏/t 假设按-行320天计,则年节省原煤: 153.16-149.73×130×24×320/1000=3424.51吨 若原煤单价按650元/吨计算:则每年可节约资金: 650×3424.51=2225931.5元=222.59315万元。当炉底采用热值低、灰份高的广旺贫煤时,会导致换热元件在低温时受到---的腐蚀作用,造成换热元件流道堵塞,而增大了空气的流通阻力,使机器内部有组织风风量---不足。
3、产品的推广应用和市场预测 搪瓷钢管式空气预热器是我公司经过多年研制的产品,将玻璃釉进一步改造试验,按一定科学配方均匀加入耐高温、耐腐蚀、耐磨损的新型材料,配制成换热瓷釉。经高温烧结后,搪瓷管它克服了玻璃易碎和金属易腐蚀的缺点,应用在锅炉尾部空气预热器是当今经济实用的新型材料,能够满足酸、碱、高温、冲刷等-工况的要求,其使用寿命相当于普通钢管的2~4倍,---适合于锅炉、化工、水泥等行业腐蚀、磨损较为---的场合。 经市场调查分析,仅国内发电企业就有2000多家,另外工业锅炉、化工、水泥等行业应用十分广泛。经统计数据表明,平均每年需要5~6万吨,我公司每年生产约7000吨,市场需求量很大,随着国际业务的进一步发展,搪瓷钢管式空气预热器的国内、国际市场前景十分广阔。当堵塞部分转到二次风口时,二次风压又开始下降,在堵塞部分转过之后,风量又开始增大。
空预器的水冲洗步骤
1) 在停炉后的任何期间进行。
2) 确信所有有关疏水阀门开启;确信所有有关疏水管道畅通;喷嘴不堵塞。
3) 启动冲洗水泵,检查泵出口压力达0.52mpa以上。
4) 开启上下水冲洗管进行冲洗。
5) 检查水冲洗效果,不合格继续冲洗。
6) 不断检查排水情况, 当排水中不含灰粒, ph值在6-8之间时认为冲洗合格。
7) 水冲洗结束后,关闭水冲洗管路的阀门;关闭疏水管道中的阀门。
8) 打开烟道挡板, 利用锅炉余热进行干燥,干燥要进行4-6小时。
防止空气预热器腐蚀和堵灰的措施
1 提高低温受热面壁温
2 加强对空气预热器出、入口差压的监视
运行中应加强对空气预热器出、入口一次风、二次风及烟气差压的监视,---是在冬季气温急剧下降时更应注意。此时,如果不投热风再循环或热风再循环运行不正常或调整不当,很容易发生空气预热器冷端低温腐蚀及预热器堵塞。当发现空气预热器出、入口一次风、二次风及烟气差压异常时,应加强调整,采取加强吹灰等措施。如采取措施后仍不见好转,确认为冷端受热面薄板有可能被腐蚀并开始积灰时,应利用停机的机会及时对冷端受热面进行更换,以---受热面清洁,防止堵灰加剧。大多数电厂原来的空气预热器并没有预留层,单纯地将冷端换成搪瓷,并且加高到900多,并不能---排烟温度一定降低,这涉及到热力学计算、阻力计算、温度场计算、波形选择、搪瓷等诸多问题,这些---必须要有理论支持和多年的经验作为指导。
3 重视热风再循环的投入
4 加强空气预热器的吹灰和水洗工作
5 加强燃烧调整,减少烟气中so3含量
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