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常州油缸活塞杆公司信息 苏桂液压

发布者:惠山区阳山镇苏桂液压机械厂  时间:2022-4-19 






活塞杆的生产类型为成批生产,零件的结构复杂程度一般,但有较高的技术要求,可选用工序集中原则安排轴的加工工序。采用机床和部分高生产率设备,配用夹具,与部分划线法达到精度,以减少工序数目,缩短工艺路线,提高生产效率。采用工序集中原则,有利于---各加工面之间的位置精度要求,节省安装工件的时间,减少工件的搬动次数,使生产计划、生产组织工作得到简化,工作装夹次数减少,辅助时间缩短。活塞杆的生产纲领是成批生产,所以采用三抓卡盘、双和铣床夹具。





活塞杆自动伸出的原因分析及解决方法

1、检查液压油箱的油量是否充足,但取出进油过滤器和回油过滤器后,发现主泵进油过滤器上吸附了一些铁屑;测试主泵输出压力,主泵工作压力和先导压力正常。分析认为,主泵运行时产生的噪声可能是由进油过滤器吸附的铁屑引起的。

2、如果主安全阀损坏,整个系统将达不到正常的工作压力,所有工作装置的动作都应该是异常的。但在机器故障初期,只有斗杆油缸动作异常,可以初步排除主安全阀故障。

3、拆卸斗杆油缸主控制阀,发现阀芯偏离空档位置,使主油路始终处于开启位置;取阀芯时发现反吸大,阀芯不易移动;卸下油路,取出阀芯后,阀芯可以自由移动,不会卡死。

4、检测到先导控制油路输出的二级先导压力,压力值正常,可以排除先导控制阀故障。如果斗杆油缸主控制阀端口的溢流阀损坏,通向斗杆油缸的工作油路将无法建立压力,斗杆油缸将无法工作。





液压缸活塞杆的修复工艺:1先将要焊的部位清洗干净,然后用湿泥巴将拉痕四周围住。2选用直径2.5mm的焊条,将电焊机电-至120a,采取直线运条法平稳施焊。3全部焊完之后,将泥巴与熔渣清除干净,用粗锉沿活塞杆圆周进行进行修锉并留0.1-0.2mm的加工余量。4车一个外径185mm、内径125mm、长150mm的圆筒当靠模活塞杆外径125mm,沿轴线锯开,一个为粗模,另一个为精模。5)在粗模内壁涂上一层薄薄的红印油,接着将粗模紧靠在活塞杆待修部位上沿轴线往复磨合几次,然后用细锉将活塞杆上较重的红印锉掉。如此反复修锉,留0.04-0.07mm的加工余量。6)再用320目的砂条蘸---配合精模将活塞杆修磨至规定尺寸。7之后用砂布背面蘸---进行手工抛光。经测量,较大误差仅为0.03mm。该起重机修复后,经过一年半的使用,变幅液压缸始终没有出现过外漏现象,同时活塞杆光滑、无锈斑。




活塞杆,当其出现拉伤现象,如果不及时进行处理的话,那么便会影响到活塞杆的正常使用,影响其工作效率。如果进一步恶化的话,那么终会使得液压缸不能正常工作。所以说,如果活塞杆出现该问题的话,那么要及时进行处理才行,不能有拖延,以免造成---后果,或者是造成---。

活塞杆拉伤后,一般是进行修复处理,以便来解决这一问题,其修复工艺为:

(1)将需要处理的部位清洁干净,然后对其进行焊接操作,一般是选用直径为2.5mm的焊条进行。

(2)焊接完成后,将焊接过程中产生的熔渣等清理干净,然后对活塞杆进行修锉,并留有一定的加工余量。

(3)对活塞杆进行精磨修正,直至达到规定的尺寸要求,后进行抛光处理。






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