精密导轴-咨询「多图」
1、活塞杆的校直,一般需要使用到校直机。
2、加大支撑宽度,一般支撑宽度为不锈钢活塞杆直径的1.2~1.5倍。
3、在使用校直机时,应先将将弯曲的活塞杆放入,然后压上压紧轮,开动电动机,再进行来回滚压。
4、在滚压时,应根据情况,不断地对压紧轮进行调整,然后再慢慢地将弯曲的活塞杆进行校直就可以了。
5、在校直机上对进行活塞杆校直,不但能够将弯曲的部位校直,还可以将活塞杆因弯曲而产生的内应力能在上下滚轮的反复作用下得到释放,保障它在校直后不出现反弹的现象。
1、45号钢:
热处理工艺:预备热处理-低温球化退火-淬火-临界温度淬火-高频淬火
45号钢是一种中碳钢45钢活塞杆进行热处理,主要是为了通过钢材在固态下的加热、保温和冷却来改变钢的内部组织、改变性能。淬火后表面硬度可达45~52hrc,能获得较高的强度和韧性等综合机械性能。
2、40cr:
热处理工艺:预备热处理-消除工件内应力-淬火及回火操作-工件检查
40cr钢是一种低淬透性调质钢,具有强度高、可塑性好、韧性强、机械性能-等特点。而且它通过适当的回火可以-钢材的塑性和韧性,使得强度、硬度、韧性和塑性配合恰当,以此来适应活塞杆的性能要求。
故障现象:1、泵车在低压泵送时,换向频次越来越快,主油缸活塞杆行程越来越短,在洗涤室内看不到活塞头,即砼活塞在两输送缸靠s阀端动作。
2、按点动后退,使活塞头-后继续泵送,情况依旧。
3、高压泵送正常,怠速时,两主油缸活塞杆静止不动。
故障分析:1、根据低压泵送时的现象,说明两主油缸无杆腔油量越来越多。
2、 参见液压原理图七,低压泵送时,主阀块6个高低压插装阀中1、2、3阀打开,4、5、6号阀关闭。有可能是工艺气体中含有大量的带液,导致了活塞杆和气缸液的冲击,致使活塞杆在死点间隙的位置被拉断了。根据故障现象,可能是5、6号插装阀阀芯关闭不严,导致低压泵送时,主四通阀a1口(或b1口)液压油通过5、(6)号插装阀芯锥面进入无杆腔的油量大于无杆腔液压油通过6、(5)插装阀锥面向b1口(或a1口)泄出油量,故两主油缸无杆腔的油量渐渐增多而产生故障。
故障解决:拆开5、6号插装阀,取出阀芯,发现阀芯锥面有磨损,阀芯与阀套闭合不严,更换两插装阀后,泵车工作正常。
活塞杆的修复之后会有一定的备用价值,如果说要恢复到原来的状态几乎是不可能的,虽然现在的活塞杆修复技术已经有了很大的进步,那也仅仅是在使用寿命上延长了那么一点
活塞杆的修复技术现在有很多方法,不过很多人知道的并不多,比如热喷涂、电刷镀、镀硬络、激光熔覆,焊接修磨技术
很多人喜欢想知道修-塞杆的方法,但是活塞杆的修复并不是那么容易非人员修复会飞人员修复完全是两个概念,所以如果想要修复,请找人员是出售厂家。
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