1) 整机结构设计合理,运行平稳-、振动小、噪音低、便于操作维护。
2) 缸体部件采用无配油盘的结构,降低了装配工艺难度;减少了密封面;压缩介质泄漏-警,提高了整机的-性。
3) 新型的膜腔曲线和进口的气阀提高了压缩机的容积效率,并且提高了易损件膜片、气阀的寿命。
4) 内置式的油泵泵站,为压缩机润滑和油缸工作提供了压力稳定、品质洁净、被充分冷却的润滑油,而且解决了原外置式压缩机漏油的缺点。
5) 自动化程度高的控制系统充分地-了设备的安全运行。
6) 整个设备集中在一个撬装底盘上,便于设备的运输、安装和管理。
1隔膜压缩机正常时运转声音很小,但有时(-是检修后)缸头会发出非常大的金属撞击声。
原因分析:这可能是压缩机限压阀处于打开位置,或限压阀弹簧太松,煤化隔膜压缩机多少钱,或补偿泵工作不正常。在前两种情况下限压阀的排放量大于补偿泵的补偿量,致使油缸形成较大的余隙空间。在吸气冲程时,膜片与其下面的孔板直接相撞而发出声音。若补偿泵工作不正常,煤化隔膜压缩机厂家,补充不上缸内漏损的油时,也会发生此问题。接下去就是要判断那种原因引起的,听听缸头是否发出“当、当、当”清脆的声音;看看限压阀是否处在正常位置,补偿泵柱塞动作是否正常,排油管是否有油喷出。
对应的处理方法:将压缩机限压阀打到运行位置;松开限压阀锁紧螺母,逐渐调紧弹簧,直到缸头清脆响声消失,排气压力正常为止,之后拧紧锁紧螺母;找出补偿泵工作不正常的原因,并及时处理。
2隔膜压缩机膜片破是不正常破,即使用时间未达到寿命-而产生的破,或连续破。
原因分析:隔膜压缩机安装膜片时带入的金属屑或沙粒等硬物未处理干净,以致在高压下将其垫裂或击穿;油缸套松动,增大了活塞的排油面积,即增大了排油压力,超过了膜片的强度-。这种情况不多,但不易发现,且难以查出原因。
判断方法:隔膜压缩机设有膜片破检测装置,若排放阀中放出了气体,则说明气端膜片破;若放出油,则说明油端膜片破;若放出气中带油,煤化隔膜压缩机厂家,则说明两端膜片均坡裂。
处理方法:严格按要求和程序更换新膜片;若缸套松动,须修复固定。
压缩机装配完毕后,一般需作4h的机械运转试验。若空载试验没有异常,再接着做4h的加载试验。试验后,会将其拆开,检查一下气盘、油盘和膜片有无问题;打开曲轴箱上盖,检查连杆、曲轴有无异常。
此次,在试验过程中,除了油压从5.2bar(1bar=0.1mpa)降到 4.1bar,其他没有发现任何问题。设备各种保护没有报警,隔膜压缩机机器转动也没异常声响。当拆下设备,检查膜片时,发现膜片边缘有些污物。当时认为,可能是油用了很多次,有些脏。可是涂一些污物在白纸上,发现污物里存在很细小的铜屑,煤化隔膜压缩机,不仔细观察-不能发现。接着打开曲轴箱,发现油箱底有稍微大一点的铜屑。
接着拆下曲轴、连杆大端,发现轴瓦已-磨损,沿圆周磨损-程度不一,(连接)十字头的一端烧蚀磨损-。
|