数控设备的常见的故障诊断与维修方法:利用交换法准确定位故障点
如,电脑锣维修公司,一台采用美国bryant公司teachableⅲ系统的数控内圆磨床,一次出现故障,在e轴运动时,出现报警:e axis excess following error,这个报警的含义是e轴位移的跟随误差超出设定范围。由于e轴一动就产生这个报警,e轴无法回参考点。手动移动e轴,观察故障现象,当e轴运动时,屏幕上显示e轴位移的变化,当从0走到14时,屏幕上的数值突然跳变到471。反向运动时也是如此,当达到-14时,也跳变到471。这时出现上述报警,进给停止。经分析可能是e轴位置反馈系统的问题,这包括e轴编码器、连接电缆、数控系统的位控板以及数控系统cpu板等,为了尽快发现问题,本着先简单后复杂的原则,首先更换位控板,这时故障消除。这台机床另一次x轴出现这个报警,首先更换位控板,故障没有排除,因此怀疑编码器的损坏可能性比较大,当拆下编码器时发现,其联轴节已断开,更换新的联轴节,故障消除。
传统的机械加工都是用手工操作普通机床作业的,石排电脑锣维修公司,加工时用手摇动机械刀具切削金属,中堂电脑锣维修公司,靠眼睛用卡尺等工具测量产品的精度的。现代工业早已使用电脑数字化控制的机床进行作业了,数控机床可以按照---事先编好的程序自动对任何产品和零部件直接进行加工了。这就是我们说的“数控加工”。数控加工广泛应用在所有机械加工的任何领域,更是模具加工的发展趋势和重要和---的技术手段。
一台采用siemens 3tt系统的数控铣床,在自动循环加工过程中,工件已加工完毕,工作台正要旋转,主轴还没有退---,南城电脑锣维修公司,这时第二工位主轴停转,自动循环中断,产生报警f97“spindle1 speed not ok station2”和f98“spindle2 speed not ok station2”,表示第二工位两个主轴速度不正常。但对主轴系统进行检测并没有发现问题。
为了确定故障原因,用机外编程器动态监视机床plc梯形图的运行,根据逻辑关系进行检查,后发现是第二工位的工件卡紧液压压力开关,e21.1在出现故障的瞬间其状态发生变化,由“1”信号瞬间变成“0”信号,紧接着又变成“1”信号,e21.1接的是压力开关p21.1,它的状态变成“0”,信号指示工件没有卡紧,所以主轴停转,自动循环停止。由于工件的卡紧是由液压来完成的,对液压系统进行检查,发现压力有些不稳,对液压系统进行调整,使之稳定,机床恢复了正常工作。这个故障的报警信息反映的是由于液压不稳造成的主轴停转的现象,而没有反映液压不稳的故障根源。
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