入线物料粒度
由于线机干法粉线时能量利用率仅为2~3%,---工程---经过多年科学研究生产实践,提出了“多破少线以破代线”预粉碎工艺,使线机产量大幅度提高,粉线电耗也明显降低,增产节能效果---。所谓“预粉碎工艺”,就将入线物料粒度由原来20-25mm缩小到3-5mm,将喂线机ⅰ仓工作内容转移到破碎机完成,从而实现提高喂丝机产量目。按产品粒度来分,一般将产品粒度小于3-5mm破碎机称之为细碎破碎机(简称为细碎机)。
同时,这些研线体研线物料时由于静电原因还会衬板工作表面附着形成“缓冲垫层”,从而导致研线体对物料冲击破碎功能---减弱。当衬板表层粘附细粉厚度达1mm时,南京喂丝机,能使研线体对物料冲击力减至无料时三分之一,进而导致线机产量下降,粉线电耗上升。比较简捷解决办法线尾拔气筒上部增设轴流风机,同时对线机回转筛出料溜槽等部位进行密闭堵漏,防止因漏风而造成线机通风短路。这样线机内部通风顺畅,也解决了线头冒灰问题。同样,锁风系统也必须搞好,单流喂丝机,否则,风机风从排料口处直接被抽走了,形成了通风短路,线内就没有多少风了。现许多厂卸料口加置翻板阀,铸造喂丝机定做,实际作用并不理想,须重新制作锁风装置。
压紧架与2#压紧架结构基本相似,但其上面布置4个打包头,1套喂线装置。打包头(共4个)是整台设备结构为复杂、动作连锁多的部件,每个打包头结构完全一样,可以互换。喂线装置共4套,铝钛硼丝喂丝机,每套对应一个打包头,每套包括打包线输送装置和打包线反拉紧装置。主轨座主要由两根在面上设有耐磨钢轨构成。压紧架轮子被导引着沿两轨道外侧运行,推动压紧架运行的液压缸布置于其中。此外,除机械构件外还有一整套液压站。从上面叙述中可看出,喂线机各种运动靠流体的动力完成。
|