湖南干渣机磨损按需定制 青岛科成亿
青岛科成亿电力科技有限公司干渣机设备的调试:
1. 设备的调试
4.1 调试前的准备
4.1.1
本体检查
1 检查各段的密封、联结是否-,螺栓是否紧固。
2 检查各减速机润滑油的牌号和油量。
3 检查各轴承座的紧固螺栓、润滑脂、密封等情况。
4 检查各托辊、托轮、辊筒、链轴等的转动是否轻松、灵活。
5 检查各电机的接线及运转方向是否正确。
6 检查张紧滑板是否处于自由状态,是否移动灵活。
7 检查输送链各焊点的焊接是否-。
8 检查输送链与两侧防跑偏轮的间隙是否均匀。
9 检查清扫链的开口链与刮板的连接螺栓是否紧固。
10 检查清扫链的回程链条是否在托轮的链槽内。
11 清除本体内所有不属于本设备的物品。
检查结果记录于表 4.1-1
4.1.2
液压系统检查
1 检查各管路接头的联结是否-。
2 液压站内各换向阀、仪表是否正常。
3 液压油泵的运转方向正确,运转无异常声响。
4 检查油箱的液压油量,液压油的液面应在油标刻度的2/3以上。
检查结果记录于表 4.1-2
4.1.3
电控检查
1 检查控制箱是否符合安全要求。
2 检查动力线是否接入。
3 检查各电机的接线是否-,电机的转向是否正确。
4 检查各电气控制元件是否正常。
5 检查各控制信号的反馈是否正常。
检查结果记录于表 4.1-3
4.2 试车
4.2.1
启动液压油泵,调整油压,设定输送链油压为4.5 mpa限压为7.5 mpa,设定清扫链油压为 2
mpa限压为3 mpa。
4.2.2
切换输送链换向阀,对输送链进行张紧。
4.2.3
切换清扫链换向阀,对清扫链进行张紧。
4.2.4
启动输送链电机,设定频率为 5 hz。
4.2.5
启动清扫链电机。
4.2.6
观察输送链、清扫链的运行情况在弯段处,输送链与压轮、托辊有可能不接触,造成压轮、托辊不转动。
4.2.7
设备运行一小时后停机,检查设备各处的密封、连接及渗漏情况。
4.3 空负荷试运行
4.3.1
空负荷运行8 小时20hz。
4.3.2
记录张紧辊筒、张紧链轴的位移量,电机的功率、电流、电压、温升,辊筒及链轴的转速,轴承座的温升等。
4.3.3
观察输送链、清扫链的运行情况,并对箱体作检查。
将运转情况记录于表 4.3-1
4.4 空负荷调速试验5~40hz
4.4.1
作5 hz、20 hz、30 hz、40 hz的调速运行试验,每个频率段运行 2小时。
4.4.2
记录各频率段的电机功率、电流、电压、转速、温升,轴承座的温升,环境温度,张紧辊筒、链轴的位移等。记录表同
4.3-1
4.4.3
试验后的检查
4.4.3.1减速机
1 密封件、轴承是否完好无损,温升是否正常。
2 输出轴及结合面有无渗漏。
4.4.3.2轴承座
1紧固螺栓有无松动。
2密封面有无渗漏。
4.4.3.3输送链与箱体两侧的防跑偏轮的间隙是否均匀,与托辊、托轮的磨损情况。
4.4.3.4输送链、辊筒的磨损情况。
4.4.3.5输送链钢板重叠部分的磨损情况。
4.4.3.6清扫链的连接螺栓是否松动。
4.4.3.7清扫链刮板与底板的磨损情况。
4.4.3.8清扫链有无发生卡链、掉链现象。
检验结果记录于表 4.4-1
4.4.4
干渣机连续空负荷运行不少于 48 小时,并作记录。
青岛科成亿电力科技有限公司捞渣机刮板:
刮板捞渣机是火力发电厂的机械排渣的主要设备。刮板捞渣机置于锅炉底部,灰渣从捞渣机末端排出,供输送机或装车外运,实现连续排渣,也可直接用汽车运渣实现间断性排渣,本机还可用于石子煤或其它固体物料的输送。
工作原理
该设备安装在炉膛出渣口下,它由上、下两层槽体、溢槽、驱动装置、传动装置、导向装置组成。炉渣经过渣井、关断门,落入捞渣机上部水槽中,灰渣被冷却炸裂并沉淀于槽底,随输送刮板的运动而逐渐抬高,沥去大部分冷却水并在捞渣机末端排出,供皮带输送、水力输送或装机外运。在灰渣运输过程中,因锅炉负压系统的冷空气作逆向流动,使灰渣冷却到适宜的温度排出。
产品特点
1该系列设备结构简单,运行-,刮板速度可调,维修方便,具有特殊的防爆措施和-链偏摆装置;
2保护装置中除传动轴上的机械保护外,还有脱链、断链监测报警装置,以及电气过载自动停机保护装置;
3链条采用高强度矿用圆环链,刮板用耐磨中锰钢材制成,-有足够的强度和耐磨性能;
4大型捞渣机底部装有滚轮,可将捞渣机横向拉出检修。
鳞斗干渣机输送链采用双套筒模锻链和一组鳞斗组成,其中高耐磨套筒模锻链抗拉强度:h80×200为(2×)380~410kn,h100×300为(2×)480~530kn,根据不同性能等级抗拉强度有差别。由于套筒模锻炼采用精密锻造和加工工艺,且单链条为宽幅双链板结构,-双链条传动的同步性,无偏差;年拉伸率(主要是磨损)约0.1~0.5%。折叠优缺点分析套筒模锻为精密链传动,不打滑,出力大,磨损小,同步性高,耐磨寿命高,不足是制造工艺复杂且要求较高;鳞斗制造工艺也比较复杂,但作为输送换热载体,冷却效果好,更适合大倾角和细灰输送。鳞斗干渣机输送承载也采用简支轴支撑,比悬臂轴抵抗冲击能力强;干渣机抬头改向为压轮与链条作用,受力合理,可实现角度输送。自清扫输送结构,简化了系统,减少了故障点,降低了费用,且设有同步清扫器,尾部无积灰;不足之处是底板有细灰残留,目前仍需要改进。液力偶合器能避免自控排障失效时电机过载烧毁,实现多重保护,-万无一失。联系时请说明是在云商网上看到的此信息,谢谢!
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