汽车尾气净化器的生产过程主要是管状结构尾气排气管的焊接生产,所使用的主要生产设备为自动化焊接机器人。自动化焊接机器人生产线具有高的生产效率,好的产品一致性,状态稳定等优势,但设备的投入较大、占地面积也较大,生产维护成本较高,同时对焊材的性能要求也较高。为降低企业的生产成本,进一步提高生产效率,笔者根据多年从事焊接技术的经验,对净化器零部件环缝的焊接开发了------焊机,本焊机能够同时焊接两个环缝,在---焊缝的前提下,提高了生产效率,降低了生产成本。本文基于 plc 设计了电气控制系统。
1 双环缝焊机的组成及工作过程
根据设计的要求,焊接专机需要控制的动作分别是顶头的前伸 / 缩回、托架的上 / 下、焊枪的前 / 后、电机正转的启动 / 停止、电机反转的启动 / 停止、定位销子的前伸 / 缩回。焊接专机的初始状态:顶头缩回、托架缩回、电机停止不动、两个焊枪的支架缩回、定位销子前伸。
现有的缝焊机都是通用设备, 由阻焊变压器和电控系统构成,自动环缝焊机,采用调节可控硅导通角控制平均焊接电流,间接控制焊接能量。 而焊接能量、焊核大小、熔深和焊核间隔、冷却时间等决定了焊接强度、热熔区结晶状态和裂纹倾向等因素。 基于上述情况,自动直缝焊机,设计了一种单片机控制的周波控制器, 它能设置可控硅电路的导通时间和截止时间,缝焊机,实现周波控制,缝焊机厂家,达到佳焊接。 本设计可以置于原有的可控硅控制器前级,实现焊接周期时间的调节和焊接热量的再分配。 在实际制作中,把周波控制和可控硅导通角控制制作在一块电路上,简化连线,增加了---性和通用性。
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